冀東油田研製(zhì)新型濾芯碳(tàn)化清洗裝置降本增效

10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老(lǎo)爺廟聯合站(zhàn),員工使(shǐ)用自主研製(zhì)的新型(xíng)濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清(qīng)理過(guò)程既方便又環保。
在油(yóu)氣集輸生產係統中,過(guò)濾器核心部件濾芯在(zài)使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方(fāng)式效率低下、勞動強度大,同時加速(sù)了濾芯損耗,導致更(gèng)換(huàn)頻繁,成本高。
麵對難題,技術人(rén)員積極開展技術攻關,創新性地(dì)借鑒含油汙泥幹化裝置的技術原理,緊扣環保核心(xīn)要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研製出一套高效、環保(bǎo)的過濾器濾芯碳化清洗(xǐ)裝置。
該裝置集加熱水洗碳化係(xì)統、煙氣過濾係統、氮氣保護係統、自(zì)動溫控係統於一體,采取熱水分離除原油,汙油汙水排淨後(hòu),向密閉筒體內注入氮氣,環形(xíng)加熱管對氮氣加熱,在高溫環境下,殘留的(de)有機堵塞物被徹底碳化。碳化產生的(de)煙氣進入三(sān)級高效過濾係(xì)統,層層淨(jìng)化(huà),取出的濾芯僅需用鋼刷輕敲,碳(tàn)化(huà)形成的固態(tài)廢物便輕鬆脫落。該裝置清洗作業由原先的2人手(shǒu)工操作60分鍾,優化為(wéi)1人操作,時間(jiān)縮短至(zhì)29分鍾,年可節約處理費用約2.5萬元。








